兩抓兩轉(zhuǎn)三強(qiáng)五提升 ? 我們?cè)谛袆?dòng) | 賽柯瑞思公司:用好精益管理“金鑰匙” 按下降本增效“快進(jìn)鍵”
今年以來(lái),賽柯瑞思公司結(jié)合“兩抓兩轉(zhuǎn)三強(qiáng)五提升”主題實(shí)踐活動(dòng),全面落實(shí)“穩(wěn)產(chǎn)能、降成本、提效益”主基調(diào),以?shī)^發(fā)有為的狀態(tài)和“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任,爭(zhēng)當(dāng)降本增效的“排頭兵”,提質(zhì)提效的“先行者”。
上緊“責(zé)任螺絲”,統(tǒng)籌組織有序有力?!拔覀兗訌?qiáng)全面預(yù)算管理,建立健全‘系統(tǒng)抓、抓系統(tǒng)’的成本管理體系,把降本增效貫穿到企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管控、提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展的全過(guò)程,促進(jìn)成本再降低、效益再提升?!痹摴究倳?huì)計(jì)師姜豐介紹。今年,賽柯瑞思公司把每項(xiàng)資金都用在刀刃上,對(duì)涉及安全生產(chǎn)、設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新、職工福利等之外的費(fèi)用應(yīng)減盡減。5月份制定下發(fā)《2024年降本增效實(shí)施方案》,結(jié)合實(shí)際,整理出三十條降本增效措施,1—4月份,較上年同期節(jié)約材料費(fèi)用52.85萬(wàn)元,修舊利廢節(jié)約費(fèi)用21.09萬(wàn)元。
壓緊“降本鏈條”,措施保障精準(zhǔn)精細(xì)。2#減速機(jī)出現(xiàn)故障,現(xiàn)場(chǎng)向同事傳授經(jīng)驗(yàn)的機(jī)修組長(zhǎng)張波默默在心里打起了“鐵算盤(pán)”“一臺(tái)減速機(jī)動(dòng)輒幾十上百萬(wàn)元,而進(jìn)口軸承、斷路器等材料才幾百至上千元……”想到這,他抱著“能換小件,堅(jiān)決不換大件,能修舊利廢,堅(jiān)決不丟不換”的想法,不斷反復(fù)查看,最終決定將離心泵機(jī)封拆解,從報(bào)廢設(shè)備上拆解可用零件進(jìn)行維修更換,從而讓故障設(shè)備再煥新生,大大節(jié)約了材料成本。這樣的場(chǎng)景,是該公司全員參與降本增效行動(dòng)的小小縮影。該公司堅(jiān)持將“課堂”搬到工作現(xiàn)場(chǎng),讓職工眼睛“亮”起來(lái),真正做到在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。同時(shí),把解決現(xiàn)場(chǎng)難題作為降本的落腳點(diǎn),把降本挖潛舉措落到實(shí)處。
推進(jìn)能耗管理 降本增效持續(xù)提升。該公司著力抓好低成本發(fā)展“牛鼻子”,節(jié)能降耗取得實(shí)效。從源頭抓起,設(shè)專人在線統(tǒng)計(jì)氣耗、電耗、臺(tái)時(shí)等數(shù)據(jù),每天對(duì)各裝置當(dāng)天用能數(shù)據(jù)進(jìn)行環(huán)比變化分析,聚焦外進(jìn)實(shí)物量的源頭增量監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)用能異常迅速做出處置,對(duì)全廠能源消耗做到了集中管控。上半年高爐煤氣單價(jià)同比下降15.38%,單耗同比降幅為20.29%,電力單耗同比降幅20.72%。(徐志豪)